正文内容 评论(0

纤细机身内的毫米级“空间博弈”:追觅Air的自研攻坚之路
2026-07-01 14:15:41  作者:cici 编辑:cici     评论(0)点击可以复制本篇文章的标题和链接复制对文章内容进行纠错纠错

一台轻至1.1kg的手持吸尘器,能否兼顾轻便的使用体验与专业的强劲吸力?追觅Air系列用消费者的选择给出了答案:上市仅三月,全球出货突破15万台,霸榜618三大电商新品榜单。轻巧机身的动力核心是一颗不到半个手掌大小的高速马达,在方寸空间内密集搭载近240颗精密部件,却能平衡空间设计与性能体验。

据悉,为破解马达轻量化与高性能的行业矛盾,追觅吸尘器研发团队完成了叶轮的创新应用、定子灌封胶一体化等技术突破。

[MD:Title]
追觅吸尘器供图

不到40毫米的微型腔体,重写电机设计方案

“很多人以为做小电机只是简单缩小尺寸,真正上手才知道,空间每压缩一毫米,气动、电磁、结构设计都需要整体重新优化。” 追觅电机研发工程师谈及立项阶段的研发难点,感慨颇深。

为实现整机轻量化目标,研发团队定下双重硬性指标:电机直径压缩到40毫米以内,同时保障整机14万转转速、100AW稳定吸力。对比行业主流吸尘器电机,缩小尺寸后电机内部风道、电磁绕组、散热预留空间被大幅压缩,气流通道稍有阻滞,电机整体运行效率便会显著下滑。

传统的消费级电机叶轮方案无法适配狭小腔体,团队做出一次大胆跨界尝试:将高速3D叶轮系统装进微型电机,更换铝合金原材料,从零重构叶片、流道全套参数。叶片结构从传统五大五小迭代至九片式,每一片的进风角度、曲面弧度、风道走向都要反复测算优化。整整半年,仿真组电脑24小时不间断运行流体模拟,遍历上千组参数方案,最终将效率从42%提升至52%。

无数次试错后,电机气动效率大幅提升。解决气流难题只是第一步,狭小腔体下的功率瓶颈接踵而至。想要小体积承载大功率吸力,定子铁芯尺寸必须拉满内部空间上限。“那段时间梦里都是,线圈怎么绕、磁路怎么走、发热怎么压。”追觅电机研发工程师回忆。

团队重新搭建全套电磁方案,反复调校线圈排布、磁路走向、发热控制,在相互制约的参数中寻找最优平衡点,最终将定子铁芯做到25.5毫米,在有限空间内逼近定子理论上能做到的最大体积,并让这枚掌心大小的马达稳稳撑起100AW吸功输出。

跳出固有思维,新工艺破解共振噪音难题

气动与电磁性能落地样机后,全新行业难题浮出水面:直径缩小带来四阶共振峰。“震动大、噪音大。一开机,握在手里整个机器都在抖。”工程师解释,常规减振、调结构的优化手段收效甚微。

研发团队引入了定子灌封胶一体化技术,从工艺源头解决高转速下的散热与结构强度问题。简单来说,定子是电机的“心脏线圈”,负责产生旋转磁场驱动电机运转;壳体则是包裹它的“骨架外壳”,传统工艺中两者是分离装配的。而这次,团队把定子与壳体用特种灌封胶完全浇铸融合,相当于让“心脏”和“骨架”长成一体,抑制震动传递,噪音、抖动问题得到了有效改善。这也是该工艺首次在家用吸尘器电机上落地,研发团队清楚,新工艺会抬升生产成本,但用户握持、使用体验是不可妥协的底线。

实验室样机测试达标,量产关卡又横亘在前。将灌封工艺移植到自动化产线,胶体定量、密封精度极难把控,初期生产报废率居高不下。为打通量产通道,研发团队全员从实验室盯仿真,变成到工厂盯产线,记录产线数据、每一例不良异常,扎根一线攻坚一个多月,反复改良灌胶工装、校准自动化设备参数,最终将电机量产良品率稳定突破99%。

结语

从实验室通宵运行仿真程序的深夜,到扎根产线持续调试的日夜,追觅吸尘器研发团队历经反复打磨、层层校验,才实现追觅Air全新轻量化形态的稳定量产。这颗35毫米高速马达,既能输出14万转澎湃动力,打造出1.1kg轻便机身与100AW强劲吸力的均衡使用体验,背后是品牌从研发到量产全链路严控品质的执着。以技术落地优质体验,追觅吸尘器持续拓宽中国制造清洁电器在全球高端市场的发展边界。

【本文结束】如需转载请务必注明出处:快科技

责任编辑:

文章内容举报

  • 支持打赏
  • 支持0

  • 反对

  • 打赏

文章价值打分

当前文章打分0 分,共有0人打分
  • 分享好友:
  • |
本文收录在
#快讯

  • 热门文章
  • 换一波

  • 好物推荐
  • 换一波

  • 关注我们

  • 微博

    微博:快科技官方

    快科技官方微博
  • 今日头条

    今日头条:快科技

    带来硬件软件、手机数码最快资讯!
  • 抖音

    抖音:kkjcn

    科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...